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转炉滑板挡渣技术及及其发展方向

2016年08月22日 15:41 耐火材料网 zr/文

导读:针对转炉炼钢而言,为了生产超低碳钢、管线钢、轴承钢等高附加值钢材,减少转炉出钢时的下渣量是提高钢水洁净度和钢种质量的有效途径,而且是降低转炉炼钢生产成本的有效措施。在此背景下,国内外开发了十几种转炉挡渣技术,转炉滑板挡渣技术具有挡渣成功率高,挡渣效果好的优势......

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    随着国家现代科技的高速发展,用户对钢材质量的要求日益提高,对钢中P、S等有害元素和夹杂物含量要求越来越苛刻,生产高质量、高技术含量、高附加值的优钢产品成为钢铁企业的必然选择。针对转炉炼钢而言,为了生产超低碳钢、管线钢、轴承钢等高附加值钢材,减少转炉出钢时的下渣量是提高钢水洁净度和钢种质量的有效途径,而且是降低转炉炼钢生产成本的有效措施。在此背景下,国内外开发了十几种转炉挡渣技术,转炉滑板挡渣技术具有挡渣成功率高,挡渣效果好的优势,已成为各大钢厂关注的焦点。

1  转炉滑板挡渣技术概述

   自1970年日本新日铁发明了挡渣球挡渣技术以来,为了提高转炉出钢时的挡渣效果,减少下渣量,国内外在挡渣技术方面进行了大量的探索,相继发明了挡渣球法、挡渣塞法、挡渣料法、气动挡渣法、出钢口吹气干扰涡流法、滑板法等十几种挡渣方法。转炉滑板挡渣技术是最近几年发展起来的新技术、新工艺,通过红外下渣检测技术与PLC控制技术相结合,实现出钢过程的自动判渣和挡渣。转炉滑板挡渣技术随着炼钢工艺不断改进,而日趋成熟,挡渣成功率高,挡渣效果优良,已得到国内各大钢厂的认可。

    转炉滑板挡渣技术具有的优势:

(1)降低转炉进入钢包的下渣量,渣层厚度平均40 mm左右;

(2)提高品种钢的炼成率,减少钢水回磷;

(3)提高合金的收得率,节省脱氧剂及顶渣改质剂的投入量,节省转炉辅材的使用,节约成本;

(4)减少钢水中的夹杂物,提高钢水纯洁度。

   某120 t转炉冶炼轴承钢使用滑板挡渣效果分析如下:挡渣成功率≥99%,总渣量平均厚度约50 mm,炉内余钢量100~150 kg, 精炼调渣时间降低了1.8 min,冶炼周期降低了4 min,吨钢精炼石灰消耗降低0.5 kg,吨钢萤石消耗降低1 kg,吨钢电石消耗降低0.26 kg,吨钢精炼电耗降低6.13 kW·h,钢水回磷率降低0.003%,锰铁合金收得率90.09%,吨钢精炼渣量6.8 kg。目前常用挡渣方法的使用效果列于表1。

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