第6期
改进内壁材料 提高长水口使用寿命
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期号 : 2011 年, 第6期
内容简介

    长水口重复使用后,内壁材料产生龟裂、剥落,引起外围渣线材料损毁,严重的还会穿孔。为了解决这一问题,日本日新制铁公司会同黑崎播磨公司,对水口内壁的成型方法、材质以及壁厚进行了改进,抑制内壁材料产生龟裂、剥落,提高了水口的使用寿命。
    日新制铁现用长水口内壁是壁厚7 mm的无碳材料,平均寿命为22.7炉次(750 min.),7 mm的内壁厚度,可避免外部渣线部分的锆碳质材料压裂的产生,但又出现了新问题,长水口在多次使用时,内壁材料会产生龟裂、剥落,为了避免水口的损毁,不得不规定水口累计使用次数(含重复使用)不得超过22炉次(720 min.)。
    针对现用长水口存在的问题,为了防止内壁材料的剥落,研究人员从抑制龟裂、提高内壁与外围渣线部分材料的粘结力着手,首先改进水口的成型工艺,在内芯与橡胶模之间加设圆筒模,填充内壁材料和外围渣线材料后,拔出圆筒模,使内壁材料和外围渣线部分材料在结合面充分混和,呈现一定曲度的混合层,再经过加压、烧成使得两者充分粘结,提高两者结合面的粘结力。其次,为了提高内壁材料的自身强度、抑制热膨胀、减少与外围渣线材料的热膨胀差,又进行增加石墨添加量、改变粒度构成(使用超细碳粉)的改进,通过改变粒度构成,使组织结构更致密,内壁材料和外围渣线材料混和更充分,减少剥落。内壁试样与外围渣线材料的成分见表1。其中,现用内壁材料石墨添加量为3%,试样1、试样2分别增加不同的添加量,试样3、4、5是在试样2的配比基础上使用超细碳粉,置换相应石墨的试样。
表1内壁试样与外围渣线材料的成分

 

内壁试样

 

渣线材料

 

现用内壁

试样1

试样2

试样3

试样4

试样5

超细碳粉

0%

0%

2%

4%

6%

化学成分
(w) /%

F.C+SiC

3+0

11+0

18+0

18+0

18+0

18+0

23+8

Al2O3

84

77

69

69

69

69

ZrO2

66

MgO

11

11

11

11

11

11

体积密度/(g•cm-3)

2.73

2.65

2.55

2.63

2.65

2.66

3.22

显气孔率/ %

24

21.3

20.5

18.3

17.7

16.0

16.2

常温抗折强度/MPa

6.2

5.3

5.6

6.0

6.6

7.0

8.6

高温抗折强度/MPa
(1 400 ℃)

1.2

4.6

4.6

4.3

4.3

5.4

弹性模量/GPa

38.7

19.7

12.3

16.0

16.2

18.6

8.1

热膨胀率/%(1 000 ℃)

0.66

0.59

0.51

0.43

0.48

0.46

0.35

    将改进后的材料分别制成长水口模拟试样(外径150 mm、内径50 mm、内壁壁厚10 mm、高200 mm),放入高频炉铁水中反复浸渍,结果发现,现用内壁出现多处龟裂、结合面剥落,改进后的试样虽有龟裂,但剥落轻微,增加石墨的试样2龟裂明显减少,使用超细碳粉的试样3龟裂最轻微,而且没有出现剥落。各模拟试样在钢水中的侵蚀试验结果表明,现用材料侵蚀厚度为0.3 mm,改进试样2为0.2 mm,试样3为0.3 mm。
    将龟裂、剥落现象得到明显改善,且抗侵蚀性与现用材料等同的试样2材料用于水口,并将内壁壁厚从7 mm加厚到12 mm,进行实炉现场试验,在两个周期的浇钢过程中,浇注炉数大于22炉(720 min),水口也没有出现缺损,使用寿命得到提高。
(编译自《耐火物》2011,№2)

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