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山西华泽铝电炭素厂阳极灰分含量创新低

2017年01月05日 11:47 耐火材料网 yll/文

中国耐火材料网

    2016年以来,山西华泽铝电有限公司炭素厂从设备改造、工艺优化、人员管理等方面入手,积极降低阳极灰分含量,取得了明显的效果,去年11月份,阳极灰分含量平均值同比降低17.78%,创近年来新低,为提升预焙阳极一级品级率奠定了坚实基础。

    据了解,阳极灰分含量是影响阳极质量的重要因素,阳极灰分含量主要来自残极灰分含量、煅后焦灰分含量和沥青灰分含量,其中,残极灰分含量占主要因素。自公司全面打响炭素系统提质降本转型升级攻坚战以来,该企业炭素厂多措并举、重拳出击,成立自主修复攻关组,修复了残极抛丸清理装置,提高了清理质量;增加残极细粉外排装置,由于残极灰分在小粒级物料当中富集,灰分含量偏高,造成阳极抗氧化性能降低,该厂在残极输送皮带上加装了筛分设备,将细残当中的细粉外排,降低高灰分细残对阳极质量的影响;加装残极磁选滚筒装置,将S114残极皮带输送机原滚筒改为磁选滚筒,降低残极铁含量,在细残、细焦入仓下料管道上增加了管道除铁器,改造后,阳极铁含量同比降低了37.5%;该厂还加强残极人工清理,保证进入残极压脱的残极灰分达标。通过以上措施,炭素厂阳极灰分含量创近年来新低。

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