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长钢公司轧钢厂二车间加热炉作业区降本

2016年10月24日 15:22 耐火材料网 yll/文

中国耐火材料网

    走进长钢公司轧钢厂二车间加热炉作业区会议室,“节约无小事,点滴降本,从我做起”的标语映入眼帘,一本本整齐的台账在墙上静静地“躺”着,有班组学习台账,有修旧利废台账,有班组安全台账,有材料以旧领新台账……

    一段时期以来,该作业区职工从节约入手,从小处入手,进行了一项项技术攻关,开展了一次次小改小革,精细努力的工作开出了一朵朵“降本花”。据了解,1—8月份,该作业区累计降本达230余万元。

    煤气消耗是轧钢生产的主要燃料,如何合理利用煤气,降低煤气消耗量,一直是该车间加热炉攻关的课题。去年,该车间高线作业区的高炉煤气平均消耗为280.808立方米/吨,虽然达到煤气控制目标,但负责人和职工们还是认为有更大的降本空间可挖掘。为此,从3月份开始,作业长郭建和副作业长赵惠民带领班组长,认真分析,查找原因,发现煤气压力不稳的情况下保温或检修在五小时以上时,可以切断高炉煤气、关停风机,通过停空、煤排烟系统进行保温,这样就能大大降低煤气消耗量。与此同时,在生产过程中提高钢坯的热装率,优化钢坯的装炉方式,将热坯、冷坯由原来的混合装炉改为整炉热坯或整炉冷坯入炉,可以提高钢坯的热装率,也能够降低煤气消耗。经过一个月的运行,吨钢节约煤气消耗平均40立方米,每月可节约煤气消耗17万元。

    加热炉换向阀的快排阀内有一个备件叫皮碗,通常情况下,它损坏较多,属于易损、快损件,一个月下来,因皮碗损坏至少需要更换10个换向阀,成为一个很大的浪费项目。为此,该作业区专业技术人员和维修工,经过对换向阀的构件进行认真分析后,认为可以通过更换皮碗来缓解换向阀的频繁更换。但是,皮碗利润低,没有直接供应,于是,他们采取“网购”的方式与厂家供应商进行沟通,购进了同规格快排阀内的皮碗。最终,通过更换皮碗,保证了换向阀的正常运行,节约了材料费用。经过3个月的运行,节约材料费用1320元。时间长了,也不是一个小数目。一个小小的“网购”皮碗,解决了材料消耗的“大问题”。

    节约无小事,该作业区的职工们发挥自己的聪明才智,集思广益,从点滴做起,从自身做起,为了让“节约型”班组开出更多、更绚烂的“降本花”,他们一直在努力。

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