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京唐公司高炉生铁产量创纪录

2015年03月17日 11:12 耐火材料网 yll/文

中国耐火材料网

    1月份,京唐公司炼铁部生产生铁超计划15320吨,其中一高炉生产生铁40.68万吨,创投产以来历史纪录;铁水成本比计划降低2.64元/吨,扣除价格因素影响,硬碰硬降低9.96元/吨。

    进入2015年,京唐公司炼铁部按照打造精品炼铁的战略部署,组织各分厂、处室制定了2015年生产运行计划书,确定了各项工作目标,制定了详细措施,明确了责任单位和责任人,并严格执行。

    积极调整,保高炉稳定顺行。炼铁部技术人员深入把握稳中求进的主基调,按照炉内冶炼的“十六字方针”,积极优化高炉上料制度与送风制度,稳步提升高炉负荷。1月14日,一高炉技术人员根据炉况,及时调整焦炭布料角度,不失时机地加负荷,至月底负荷达到了5.35,全月平均利用系数达到2.386,超设计水平0.086;二高炉将矿焦平台整体外扬,稳定运行水平。通过积极调整,有效降低了高炉燃料比,1月份,两座高炉燃料比较上月降低6.52千克/吨。

    协同攻关,稳质保产。随着高炉产能的释放,炼铁部在自然镁烧结矿、含钛球团矿生产的基础上,积极采取措施,稳定质量,提高产量。烧结分厂严抓标准化操作,严格执行料层不低于830毫米的规定,在上料量提升情况下,将烧结机负压控制到18.5千帕以下,1月份,生产烧结矿99.4万吨,创历史最高纪录。球团分厂狠抓造球操作,积极优化焙烧机热工参数,稳定含钛球团矿的产量和质量。矿选分厂优化药剂使用,提高岗位操作的稳定性,精矿粉硫含量降低到了0.5%以内。

    系统攻关,降低生铁成本。1月份,炼铁部进一步优化高炉入炉矿结构,根据性价比测算结果,将烧结矿比例提高到65.7%,自产球比例提高到27.6%,澳矿比例降低到5.8%,综合入炉品位从59.4%提高到59.6%,降低高炉原料费用5.31元/吨。烧结分厂通过优化烧结工艺参数,将高料场石灰石配比提高0.5%,同时增加高钙石灰石300吨/天,减少烧结矿熔剂单耗6千克/吨,降低原料费用1.5元/吨。球团分厂将含钛球的钛含量提高0.2%,减少了外购护炉料消耗,降低护炉原料费用2.8元/吨。1月份,通过系统攻关,配矿效益完成529万元。

    精心维护,保设备稳定运行。设备稳定运行是生产稳定的基础,该部设备系统积极摸索设备管理新模式,推进全员设备管理体系建设,完善点检定修体系,通过分区域推广设备周预修,定修制度,强化设备隐患项目治理、引进新技术等措施降低炼铁设备故障率。1月份,炼铁部设备系统对隐蔽部位、综合管网等部位进行了隐患全面排查,并对隐患部位进行了处理。

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